为高效完成公司制定的高炉提产指标,炼铁厂迅速部署和策划,组织相关科室、作业区的技术骨干人员锁定“靶向点”。经过不懈努力,高炉风量达到5340m³/min,富氧13000m³/h,产量7443.03t/d,利用系数2.98t/(m³.d),达到4号高炉热负荷试车以来的最高值。
面对困难不“撂挑子”。炼铁厂4号高炉热负荷试车以来,长期处于低冶强状态,炉缸活跃性相对较差,在接到公司提产任务后,面对牵一发而动全身的现状,整个新产线面临着巨大的压力,不论是原燃料的保供,还是设备的全负荷运转,都要形成有效配合。炼铁厂积极梳理问题、制定措施,实时分析炉况进程,跟踪应对。
增加铁水罐流通量 时刻具备开口条件
在考虑铁水罐周转率的前提下,增加铁水罐流通量,增加受铁罐数,保证空罐数量不低于7个,时刻保持一侧常开铁口下另一侧具备开口条件,增加出铁出渣率,逐步压缩炉前出铁间隔时间,为加风创造条件,出铁间隔从20min逐步压缩至10min,必要时组织双开铁口,出铁率从限产时88%上涨至94%,出渣率从72%上涨至78%。
提高入炉粒度均匀性、料柱透气性
一是采取经济炉料组织生产,配用70%的65高S捣固焦,严格控制筛分,入炉焦炭临近尾焦一千吨时,采取新焦与上一批次尾焦5:1比例入炉,同时捣固焦及顶装焦改为直供,使炉况不产生大幅度波动;二是调整烧结矿碱度、保证强度,确保入炉烧结成分稳定;三是通过调整下部送风制度与上部装料制度,保证煤气流的合理分布以及煤气利用率;四是克服煤枪设计缺陷(喷煤量增加,煤粉刷风口套严重),将喷枪内径18.5mm调整为15mm、角度9.2度调整为11度,利用检修时更换后,有效解决了煤枪磨小套的问题。
组织操业分析会 实时分析炉况进程
组织作业区技术骨干人员进行日分析、周分析、月总结,实时分析炉况进程,商讨铁口的维护,冷却制度的调整,筛分的控制、炉况走势分析等。通过高炉配料结构中取消球团矿,生矿比例提升至15%-20%,捣固焦比例维持70%,尽量不用硅石,提升烟煤比例至35%等手段,成功提升煤气利用率。同时在保证炉况顺行的前提下,积极下放铁水Si含量。
此次提产,不论是设备高负荷运转、原燃料的保供、铁水罐的调度、还是操作炉型的调整,困难重重,但炼铁厂迎难而上,出色地完成了提产的目标指标,为公司递交了一份满意的答卷。
原标题:《炼铁厂4号高炉利用系数创热负荷试车以来历史新高》