近日,由中铝矿业有限公司生产管控中心提出的“氧化铝低温焙烧新工艺研究应用的建议”被评为中国铝业股份有限公司“金点子”,相关科技成果被中国有色金属工业协会认定为国际先进水平。该项荣誉的获得是对中铝矿业焙烧炉节能降耗创新技术的认可,是该公司在科技创新和绿色低碳发展方面取得的又一成果。
直面挑战节能降耗
一直以来,中铝矿业生产管控中心蒸发焙烧工序高度重视科技创新、降本增效,积极引导广大职工立足岗位、勤于开拓,积极推动蒸发器节气提效和焙烧炉节能降耗工作,不断提升整体创新能力和价值创造能力。
之前,该工序焙烧炉氮氧化物排放在每立方米85毫克左右,存在排放超标风险,而且天然气耗偏高。按照环保A类企业要求,氮氧化物排放需控制在每立方米50毫克以下。2023年初,在中铝矿业生产管控中心党委带领下,该工序成立了以技术人员郝磊、任福为带头人的氧化铝低温焙烧新工艺研究攻关团队(以下简称攻关团队),开展焙烧炉节能降耗技术攻关。
为了降低氮氧化物含量、降低天然气耗,攻关团队深入现场调查研究,多方查找资料。经过研究分析,该团队发现,焙烧炉内氮氧化物的形成主要源于热力型氮氧化物,而控制热力型氮氧化物的关键参数是炉膛温度,所以,合理优化燃料与助燃空气的混合过程、让炉膛温度更加均匀、避免出现局部高温,是影响天然气低氮燃烧的核心因素,技术改革势在必行。
“逢修必改”逐步改造
找到原因后,该团队积极与行业专家和相关科研单位沟通,展开技术攻关。精心筹备、制订方案,采取“逢修必改”的措施,结合生产实际“见缝插针”,逐步实施技术改造。
在改造过程中,蒸发焙烧工序充分利用公司对标平台,借鉴吸收兄弟单位的先进做法,充分应用到生产中去,将攻关过程中的技术环节做细做实,通过优化点检维护、开展班组劳动竞赛等提升生产指标。攻关团队抓住每次停炉检修的有利时机,提前列出提升清单,强化检修计划管理、细化技术改革方案,通过高质量、精细化检修,保障设备长周期高效运行。
2023年6月,在E组管道化溶出倒组检修期间,攻关团队抓住焙烧炉停炉的有利时机,对焙烧炉P01中心筒实施改造,提高了旋风分离效率、减少了收尘返灰量;将焙烧炉电收尘返灰物料走向进行合理改道,提高了返灰焙烧温度、降低了返灰灼减,达到了降低主炉温度的目的,降低了能耗和氮氧化物排放浓度。为了实现生产操作的精准控制,攻关团队将V19天然气调节阀由气动改为电动,使天然气流量调控更加精准,有效地缩小了主炉温度波动范围,减少了因天然气流量波动对氮氧化物排放产生的影响。
2023年7月,攻关团队克服时间紧、任务重、持续高温的困难,连续半个月在50摄氏度的焙烧炉现场进行攻关。经过一次次实验,攻关团队终于完成了“燃烧器烧嘴多喷口短焰燃烧技术与装备”的实际应用实验,掌握了第一手数据。该技术投入生产后,燃气分布更均匀,火焰燃烧较短,有效地抑制了热力型氮氧化物生成,提高了燃气在P04主炉的燃烧效率和速度,降低了排烟温度和出料温度,为实现超低排放目标奠定了基础。
攻关团队成立以来,紧紧围绕生产实际,以改进质量、降低消耗、提高焙烧炉效益为目的开展系列攻关活动,均取得了良好效果,有效降低了企业的环保运行成本和压力,对行业科技进步和提高市场竞争能力具有推动作用。“氧化铝低温焙烧新工艺研究”成果实施后,经过一系列技术改造,焙烧炉主炉温度显著降低,实现了氮氧化物排放小于(等于)每立方米50毫克的目标,大幅降低了天然气消耗,产生直接经济效益687万元/年。
下一步,中铝矿业生产管控中心将以此为契机,增强核心竞争力和高质量发展动能,积极推动科技创新在生产领域的应用,使之成为指标改善、成本控制、项目建设等重要工作的助推器,为公司高质量发展作出积极贡献。