宝钢德盛热轧厂1780产线除鳞系统主要由5台除鳞泵组、各1台高低压蓄能器、高压水阀门和喷射阀组等组成。其中高压蓄能器,容积为8m³,设计压力为39MPa,用于吸收水锤,并补充除鳞时的峰值流量,减小除鳞系统压力波动范围。
根据目前实际运行情况看,系统压力波动范围达29MPa~36MPa,已超过除鳞泵正常使用范围,且引起泵出口止回阀关闭异响和泵进口管路剧烈振动。在轧线正常生产时轧制碳钢需要开4台泵组备用1台,轧制不锈钢时开3台泵组备用2台,泵组耗能极高。结合实际情况,设备管理室制定了解决措施:一是增加高压蓄能器气罐2台,单台容积13m³,设计压力35MPa,同时增加配套备用水泵、阀门、管路、检修平台等。二是高压最小流量阀控制系统程序进行优化,根据每台泵工况不同调节系统压力、液位等,打开关闭最小流量阀,保证除鳞系统压力和液位。三是高压水除鳞系统控制连锁及报警信息优化调整。
项目改造后,在正常轧制时可少运行2台除鳞泵组,同时有效减轻水锤对管路设备的影响,可大幅降低设备维护成本,同时每年可节省电量约2250.31万kWh,每年节约标煤量约2765吨,每年可减少二氧化碳排放量约5723.29吨。提升热轧厂1780产线的整体能效水平,为公司实现碳达峰碳中和贡献力量。