锰硅合金厂奋战5天自行修复高压辊可节省维修费用16万余元。
日前,锰硅合金厂机电车间组织维修人员,对带烧车间破碎线高压辊进行了维修。经为期5天的奋战,保质保量完成了维修任务,确保了烧结正常生产。
此前,该厂利用停机间隙,委托外包单位对高压辊进行了为期20天的维修,但使用5天后检查发现对辊表面出现断裂,经其补焊后使用中依然断裂。为维持正常生产,设备连用2个月后,对辊间隙越来越大,严重影响了产量。机电车间维修人员大胆提出利用旧耐磨板补焊的方案,首次尝试进行了补焊,开机使用发现破碎后的矿石粒度均匀,且连续使用40天后,对辊补焊表面无断裂。该车间决定利用耐磨板对所有断裂的高压辊进行修补。维修人员制定了对辊维修方案,实施24小时不间断轮班作业,把耐磨板加工成宽20mm、长1400mm的长条,再按照高压辊的弧度用卷板机制作了140条“特殊填充料”。破碎线停机后,维修人员紧锣密鼓地开展了焊接修补作业。此举,可节省维修费用16万余元。(冯伟)