2020年,山西建龙开始对钢包烘烤器进行全氧燃烧改造试验,根据当时试验结果预计该公司钢包全部改造完成后每年可节约煤气1540万m³以上,降低二氧化碳排放1.5万吨以上。
那么上述目标进展如何呢?近日,得到消息,目前山西建龙最后一台钢包全氧烘烤器成功点火并投入使用,自此,该公司8台钢包烘烤器全部实现全氧燃烧。标志着山西建龙钢包烘烤器全氧燃烧技术改造全部完成,预计每年可节约煤气2523万m³,减少CO₂排放3.292万吨。
山西建龙钢包全氧烘烤器有别于目前国内大部分钢厂的钢包烘烤器,并未使用常规套筒式烧嘴,而是安装了新型的纯氧烧嘴,配套安装了火焰监测、氧气阀组等新型配套装备,对包盖也进行了相应的隔热保温技术改造,安装了低导热系数的全纤维耐热模块。
山西建龙钢包全氧烘烤器通过全氧助燃,减去了助燃空气中79%的无用N₂,燃烧后烟气量大幅度降低(50%以上),提高了理论燃烧温度和热流密度,大幅减少了排烟热损失,综合热效率得到显著提高,全氧烘烤器加热能力明显提高。烘烤时间缩短,减少了烘烤器使用数量(减少50%),烘烤温度得到大幅度提高(由900℃提升至1100℃),煤气消耗由48087m³/台减少到11150m³/台,增加氧气3266m³/台,将氧气折算成煤气改造后的煤气消耗降低到16539m³/台。
与此同时,山西建龙钢包全氧烘烤器应用了全智能燃烧控制系统、自动点火、连续温度曲线控制、保温恒温控制、火焰长度可调整。满足不同流量下的火焰加热质量要求,火焰监测、燃气低压、氧燃比超限、温度超限、燃气泄露等安全连锁,保证使用安全、系统组成、操作、维护简单,烟气排放减少50%以上。钢包烘烤时包沿不冒火,车间环境明显改善。根据钢包耐材特性、大修包、小修包等生产工艺要求,程序设计预设了多种烘烤曲线,操作工人只需选定合适的烘烤曲线,即可实现安全、高效的一键烘烤,提高了生产效率,减轻了工人的劳动强度。山西建龙钢包烘烤器全氧燃烧技术的成功应用,不仅为企业节能减排起到引领示范作用,还带来了社会效益和经济效益的“双丰收”,为企业践行低碳发展、助力赋能