近期,西北铝挤压制造部在55MN挤压机上实现了某合金棒材短流程在线淬火生产的新突破。通过采用熔铸直发高温铸锭的方式,该部门有效减少了加热能耗,并缩短了生产流程,提高了铸锭的温度均匀度。这一改进显著降低了生产成本,提升了生产效率。在优化转运流程方面,制品在淬火后通过单根吊取转运取代了冷床传送,从而确保了制品的表面质量。此外,通过精确控制进料、进炉、出料及淬火前后的温度,以及挤压工艺参数,所有单根制品都达到了最佳性能。部门对每根制品的生产时间进行了详细记录,通过数据对比分析,持续调整和优化,最终成功找出了设备和生产的最佳性能状态。这不仅提高了设备的运行效率,还为持续改进提供了宝贵的数据支持。经过对淬火水道两侧排水沟的改造,溢水问题也得到彻底解决,现场环境显著改善,达到了环保生产的目标。