为积极推进节能降碳工作,滇中有色紧咬能耗标杆值不放松,多措并举,2022年以来能耗持续降低,1—5月粗铜工艺综合能耗下降至140kgce/t,成功迈入高耗能行业重点领域能效标杆值水平行列。
滇中有色2021年12月对艾萨余热锅炉进行了改造,余热锅炉蒸发量稳步提高,比改造前多生产蒸汽4t/h,满足了余热发电站正常运行的同时,为蒸汽外供至园区其他企业腾出了富余空间。2022年2—5月,累计外销蒸汽13496.2吨,折合综合能耗1378.84tce,实现单位粗铜综合能耗下降20kgce/t。
从挖掘冶炼过程热平衡的盲区的角度出发,2022年以来,滇中有色技术团队积极探索,以提升熔炼强度、降低熔炼烟气量,实现熔炼过程外部供热减少、能耗下降为研究方向。通过不断核算、试验,成功创新使用了直径更小的喷枪,提升了喷枪富氧浓度,实现了艾萨炉用煤量与压缩风用量同步减少,吨矿煤耗同比下降3.79kg,折合粗铜综合能耗下降约15kgce/t;同时,由于喷枪压缩风用量下降,节省用电约500万kWh,折合粗铜综合能耗下降约8kgce/t。
产品能耗达到当前高耗能行业重点领域能效标杆值水平只是起点,滇中有色将继续通过加强科技创新和资源循环利用,不断推进企业节能降碳工作,以达到国家和行业对能耗的新要求,为国家和地方碳达峰和碳中和作出应有贡献。