滇中有色的两台80吨阳极炉在2017年完成了从燃煤到天然气富氧燃烧的转变,开启了绿色低碳新征程,成功攻克了烘烤质量与环保等方面的技术难题。但在阳极炉等料和保温阶段,却出现了天然气单耗不稳定等问题。氧气调节阀频繁动作,流量波动大,导致炉温过高,造成天然气浪费,还存在引发系统连锁停火的安全风险。多举并措齐发力。面对这一情况,火法厂积极行动,多举并措全力出击。对烘烤模式加以调整、更换精密度调节阀阀心、优化阳极炉氧化还原时间控制,进一步调整天然气流量,使其精准控制。在近年来党支部带党员创效项目已有成效的基础上,进一步优化生产组织,利用预留支架,借助阳极铜余温对浇包进行烘烤,不再使用天然气烘烤。极致降本见实效。通过对天然气实时流量的精准控制,溜槽、中间包、浇包烘烤装置实现自动点火与自动配比,既保证了天然气充分燃烧,又有效规避了天然气浪费和爆燃的安全风险。2024年阳极炉的天然气单耗较2023年降低7.8%,较考核值降低了1.068立方米每吨铜。在节能减排方面,成功减少温室气体排放约169.24万标方,切实降低了天然气用量。